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水泥廠雙缸電液動平板閘門改造
安徽某海螺水泥廠次熟料庫更換庫頂料管中一臺(600*600)電液動平板閘門控制,如圖1。在長期運行中,經常發生故障,無法實現自動控制,每次換庫都用葫蘆純工人上熟料庫頂將平板閘閥拉出或推入,費時費力還嚴重影響熟料質量的把控。
圖1
電液動平板閘門使用中的問題 :如圖1所示,電液推桿(DYTP型平行式電液推桿)距離料管120mm,料管中熟料溫度高,輻射熱對液壓推桿的油缸中密封圈有損害作用,新的推桿或密封圈剛換上不到一周即損壞,尤其是夏季高溫時,密封圈損壞更快,無法實現自動控制。
由于推桿離料管太近,料管中熟料溫度高達165 ℃左右,在窯出現沖料時可能超過315℃,此時將平板閘門關閉,高溫熟料堆積在閘閥上,堆積到一定高度后熟料才開始進次料庫,因此油缸內密封圈易被高溫熟料烤壞失效。換耐高溫密封不是長久之計,對于產品的結構改變可能會解決問題。
圖2
首先要加大油到高溫處的距離,那么平板閘門的執行機構我們改造成DYTF型分離式電液推桿(一個液壓動力源+2只油缸)從這個入手開始改造,如圖2所示,首先更換兩臺新的油缸,通過手動控制,將油缸1和油缸2的推桿推到頂位,也就是將閘門開到最大位置,拆開油缸1和油缸2的推桿頂部銷軸(B-B軸線處),將油缸1和油缸2推桿收回到相當于閘門全關閉位置后,拆掉油缸供油軟管和電液動驅動裝置,再拆開油缸底座上支耳固定銷軸,將油缸1和油缸2推桿頂部銷軸(B-B軸線處)固定后,以油缸推桿頂部銷軸中心線為軸線,將油缸1和油缸2分別向外旋轉175°, 將電液動平板閘門支架(20號槽鋼,原長1850mm)加長450 mm,尾部加上兩根支腿與樓板面固定,將油缸1和油缸2底座上支耳固定在加長了的機架上,電液動驅動裝置改裝在新機架上方,接上油缸原供油軟管,并將電氣控制開與關對換重接即可。經過上述改造,油缸1和油缸2缸體距離料管最近處達760mm,遠離了輻射熱源,油缸內密封圈不易損壞。運行了三個月,油缸運行正常,密封圈完好無損;兩條線運行至今,熟料換庫閘門自動控制均正常有效。